葡萄花油田含油污泥主要來源于容器清淤、沉降罐排泥、污水回收池清淤、油水井作業(yè)落地污泥等。含油污泥主要由儲(chǔ)層中微小顆粒、各種化學(xué)藥劑形成的絮體、管道腐蝕產(chǎn)物和垢物、壓裂液、細(xì)菌、硫化物、苯系物、地表泥沙等組成。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前葡萄花油田每年產(chǎn)生油泥1.12×104t(含水率90%~95%)。
葡萄花油田從2009年開始,先后應(yīng)用了4套含油污泥減量化處理裝置,具體應(yīng)用情況見下表:
站名
污泥處理工藝
處理能力(m3/h)
建站年份
1#聯(lián)合站
污泥濃縮罐+兩級(jí)旋流+離心機(jī)
6
2009
4#聯(lián)合站
2#聯(lián)合站
污泥濃縮罐+疊螺機(jī)
10
2011
3#聯(lián)合站
2013
1 工藝原理及流程
1.1 “污泥濃縮罐+兩級(jí)旋流+離心機(jī)”工藝
站內(nèi)排泥經(jīng)污泥濃縮罐重力濃縮,將污泥中的固體物質(zhì)沉降、壓密后,通過排泥泵送入一級(jí)旋流分離器、二級(jí)旋流分離器,含細(xì)顆粒的液體通過溢流管向上排出,粗顆粒由錐體的底流排出,進(jìn)入離心機(jī)脫水。
1.2 “污泥濃縮罐+疊螺機(jī)”工藝
站內(nèi)排泥經(jīng)污泥濃縮罐重力濃縮,將污泥中的固體物質(zhì)沉降、壓密后,通過排泥泵送入疊螺機(jī)脫水。在疊螺機(jī)螺旋推動(dòng)軸連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)推動(dòng)下,污泥中的水分從相對(duì)移動(dòng)的疊片間隙中受擠壓排出。
2 運(yùn)行情況及效益評(píng)價(jià)
2.1 運(yùn)行情況
2.1.1 “污泥濃縮罐+離心機(jī)”工藝
(1)1#聯(lián)合站2#污水站采用“污泥濃縮罐+兩級(jí)旋流預(yù)濃縮+離心機(jī)”工藝,處理能力為6m3/h。該工藝裝置于2010年8月投運(yùn),運(yùn)行過程中進(jìn)行兩方面改進(jìn):針對(duì)懸浮污泥工藝排出的污泥中含微小懸浮物顆粒較多,兩級(jí)旋流處理效果不明顯的情況,采取污泥濃縮罐出口直接進(jìn)離心機(jī)的工藝;針對(duì)離心機(jī)脫出水懸浮物含量高,重新進(jìn)入水系統(tǒng)后增加前端懸浮污泥過濾處理負(fù)荷的問題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際增設(shè)旁通管線,將離心機(jī)脫出水經(jīng)地缸輸至濃縮污泥罐循環(huán)處理。運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備主要有離心機(jī)(功率29.5kW,轉(zhuǎn)速3500r/min),加藥泵及螺旋輸送機(jī)(功率4.5kW)。目前1#聯(lián)合站離心機(jī)每天運(yùn)行5~6h,日處理污泥量20~30m3,藥劑為陽離子聚丙烯酰胺,加藥濃度為40mg/L,離心機(jī)脫水后的污泥經(jīng)翻斗車?yán)林付ù娣劈c(diǎn)干化處理?;?yàn)數(shù)據(jù)如下表所示:
濃縮罐出泥
離心機(jī)排泥
含油率/%
含水率/%
含固率/%
7.8
89.4
2.8
3.3
69
27.7
5.6
89.6
4.8
4.2
69.7
26.1
6.4
89.9
3.7
3.5
70.2
26.3
平均
6.6
3.8
69.6
26.7
(2)4#聯(lián)合站污泥脫水裝置同1#聯(lián)合站污泥脫水裝置,處理規(guī)模也為6m3/h。目前污水處理量為1300m3/d。污泥主要來自于橫向流除油器,裝置于2010年5月投運(yùn)。運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備主要有離心機(jī)(功率29.5kW,轉(zhuǎn)速3500r/min),加藥泵及螺旋輸送機(jī)(功率23kW)。由于橫向流儲(chǔ)油器排泥量較小,平均3個(gè)月裝置運(yùn)行一次,一次排泥4~5h,日處理污泥量20~25m3,藥劑為陽離子聚丙烯酰胺,加藥濃度為17mg/L,離心機(jī)脫水后的污泥經(jīng)翻斗車?yán)林付ù娣劈c(diǎn)干化處理。化驗(yàn)數(shù)據(jù)如下表所示:
90.2
2.5
68.3
29.2
3.2
89.5
7.3
1.9
69.5
28.6
91.3
4.5
2.6
65.3
32.1
4.3
90.3
5.3
2.3
67.7
30
2.1.2 “污泥濃縮罐+疊螺機(jī)”工藝
(1)2#聯(lián)合站污泥脫水裝置建于2011年,處理能力為10m3/h,采用“污泥濃縮罐+疊螺機(jī)”工藝。裝置于2012年9月投運(yùn),運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備主要有疊螺機(jī)(功率4kW),加藥泵及螺旋輸送機(jī)(功率4.5kW)。目前疊螺機(jī)每半個(gè)月運(yùn)行一次,一次5~6h,每次處理污泥量50~60m3,藥劑為陽離子聚丙烯酰胺,加藥濃度為20mg/L,疊螺機(jī)脫出水輸至污水回收池內(nèi)沉降后泵輸進(jìn)沉降罐,疊螺機(jī)脫水后的污泥經(jīng)翻斗車?yán)林付ù娣劈c(diǎn)干化處理?;?yàn)數(shù)據(jù)如下表所示:
13.4
82
4.6
55.3
41.2
10.6
86.5
2.9
62.1
33.6
5.7
90.6
65.4
32.7
9.9
86.4
60.9
35.8
(2)3#聯(lián)合站污泥脫水裝置建于2013年,處理能力為10m3/h,采用“污泥濃縮罐+疊螺機(jī)”工藝。運(yùn)行過程中進(jìn)行兩方面改進(jìn):針對(duì)含油污泥含水較低,從疊螺機(jī)污泥穩(wěn)定槽自流進(jìn)絮凝反應(yīng)槽的速度較慢,污泥穩(wěn)定槽內(nèi)的含油污泥會(huì)從中溢出的問題,采取了增加疊螺機(jī)污泥穩(wěn)定槽與絮凝反應(yīng)槽的高度差來提高污泥流動(dòng)性;增加排泥泵進(jìn)出口連通閥和排泥泵出口接污泥濃縮罐進(jìn)口連通閥。改造后解決了因污泥濃度過大而導(dǎo)致的疊螺機(jī)無法正常運(yùn)行的問題。運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備主要有疊螺機(jī)(功率3.15kW),螺旋輸送機(jī)(功率4kW)。目前該站疊螺機(jī)每天運(yùn)行5~6h,日處理污泥量50~60m3,加藥濃度為24mg/L,疊螺機(jī)脫水后的污泥經(jīng)翻斗車?yán)林付ù娣劈c(diǎn)干化處理。化驗(yàn)數(shù)據(jù)如下表所示:
88.8
1.3
55.7
42.0
11.3
2.2
60.8
6.5
3.6
1.5
59.4
39.1
9.2
88.4
2.4
3.1
58.6
38.2
2.2 效益評(píng)價(jià)
通過對(duì)比這兩種工藝的投資和運(yùn)行費(fèi)用可以看出,“污泥濃縮+疊螺機(jī)”脫水工藝投資較少,處理費(fèi)用較低。
脫水工藝
裝置及配套投資/萬元
加藥濃度/mg/L
電費(fèi)/元/m3
藥劑費(fèi)/元/m3
污泥處理費(fèi)用/元/m3
污泥濃縮+兩級(jí)旋流+離心機(jī)脫水
445.53
40
3.37
2.88
6.25
17
5.2
1.22
6.43
污泥濃縮+疊螺機(jī)
402.67
20
0.51
1.44
1.95
432.67
24
0.43
1.73
2.15
3 認(rèn)識(shí)及建議
(1)隨著油田開發(fā)形勢(shì)的變化,污泥量增加使污泥處理問題更加突出。我國的污泥處理處置可以在參考國外發(fā)達(dá) 經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,逐步實(shí)現(xiàn)污泥處理處置的穩(wěn)定減量化和資源化,并做到以集約化處理為主,實(shí)現(xiàn)污泥綜合利用及達(dá)標(biāo)排放的一個(gè)必然趨勢(shì)。
(2)新型污泥減量工藝的應(yīng)用可以在保證污水處理效果的前提下大幅減少污泥的產(chǎn)生量,從而實(shí)現(xiàn)污水處理的可持續(xù)發(fā)展。然而,這些工藝的機(jī)理和參數(shù)還有待于進(jìn)一步研究,出水質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,隨著這些問題的逐步解決,污泥減量工藝將得到更廣泛的應(yīng)用。
(3)針對(duì)污油中含硫化物較多區(qū)域,在新建含油污泥集中處理站時(shí),配套應(yīng)用去除硫化物的工藝設(shè)備及相應(yīng)的解決措施,以保證后續(xù)工藝的平穩(wěn)運(yùn)行。
(4)對(duì)于產(chǎn)生污泥量較多的站庫,在站內(nèi)集中應(yīng)用污泥減量化工藝;對(duì)于產(chǎn)生污泥量較少的站庫,可采取日常排泥進(jìn)污泥濃縮罐濃縮后,拉運(yùn)至集中處理站處理的模式。